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回复:记录帖,DIY的机器,然而我并没有放弃过

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厉害,佩服


IP属地:江西来自Android客户端55楼2016-05-01 22:21
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    目测挤出机要明天才到了。
    昨天去买了硅胶线,用来延长热床的线路。果然是因为线材问题。先前觉得更粗的线没必要。换上1.5平方的硅胶线,打开热床才正确升温了。
    设了个60℃试试。结果在44℃的时候挂了。
    有想到过固件占空比的问题。以前改固件的时候顺手就改好了。这次貌似是因为一开始就觉得热床会比较晚才用到,就没放在心上。所以一开始就没注意要修订热床占空比。

    一开始也没有注意到占空比会有这么大的问题。结果导致Q3烧掉了。连带旁边的接线柱插件一起完蛋。
    暂时没有用万用表去量。觉得量了也没多大意义,反正是烧了。回忆起来,是看到别家的MOSFET带散热片的。顺手给备用板子的Q1和Q3做了散热片。不太明白,为什么一开始就不选用带散热片的型号。

    想着这样总能好了吧。反正这周双休日继续试。明天挤出机到了,还要看看不改能不能用。


    IP属地:上海56楼2016-05-02 22:48
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      楼主这是持久战啊


      IP属地:广东来自Android客户端57楼2016-05-02 23:39
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        减速挤出机昨晚到了。
        看上去很高大上,只可惜齿轮要配D轴的电机。原来用的是圆轴的电机,还要去采购一个D轴的。
        希望这个不会出问题了…
        挤出机挤不出是个很恶心的事情。散热管那头的气动接头还是没办法换。纵然挤出机来的时候多给了我一个大的气动接头。


        IP属地:上海58楼2016-05-04 11:54
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          看了一下物流,订的D轴的42步进电机和别的零件到了。
          晚上下班可以试着把剩下的部分安装起来。
          希望今天晚上有足够的时间测试吧…


          IP属地:上海60楼2016-05-06 14:46
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            小白想了解下——自己DIY一台出来的成本是多少?


            61楼2016-05-06 15:08
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              挤出机参数调好了。加热以后试了一下挤出。
              觉得挤出量很小,不太清楚是什么类型的问题。尝试过增加挤出量和提高基础比例。但是效果还是不好。
              觉得喷头化料有问题,觉得应该是内腔造型问题。
              给LCD做了支架模型,准备等试件打OK了再打出来。
              打了排孔,然后用斜口钳切下来,但是剪通最后几个孔的时候断了。

              还要找个大板锉把边锉到线的位置。那个就后话吧~
              不过至少有个位置可以临时固定一下风扇用来散热主板。

              热床部分还是有问题,Q3发热量巨大,后续肿么办需要重新考虑。
              突然,觉得很无力。什么东西都会成问题,都会制约整个机器…
              虽然不想放弃,但是那种无力感,应该是要等到打出符合要求的东西才会好了吧…


              IP属地:上海62楼2016-05-09 11:41
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                喷头问题很严重,挤出机肯定OK的。
                但是,喷嘴出料速度特别慢,实际测试的时候基本只能打出点渣渣。

                毛玻璃换了一面,毛的那面根本不粘料。换了光的那面,有得位置没有固体胶也能粘料。我就不明白了,用毛玻璃这件事,到底是误区呢,还是有人蓄意的陷阱?
                换了一个喷嘴以后,这个问题稍有解决。至少可以打出整个的东西来了。
                放一个打失败的零件。

                挤出量大了。因为前一个喷嘴挤不出,所以调大了。
                造成层纹明显,直线有些锯齿状。热床没有设置加热,所以严重翘边。没有安置冷却工件的风扇,上面的部分整个融掉了。看着打印的时候,似乎机器的速度不算慢。挤出机速度完全能跟上,这个挤出机的钱花得不冤枉。
                后面尝试了打3个这样的试件,让机器来回跑一段,解决一下冷凝不足的问题。可惜,打了3层左右,喷头堵了。手头已经没有能换的喷头了,通出来的喷头工作也不正常。做到这一步,只能暂时停下机器的测试了。
                上周做好了LCD的托架零件模型,这种需要做好主板盒的模型。
                再接再厉吧!


                IP属地:上海63楼2016-05-09 12:29
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                  楼主加油


                  来自Android客户端64楼2016-05-09 13:27
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                    买了4家的喷头,今天到了2家的。
                    晚上回去试试好不好。


                    IP属地:上海65楼2016-05-11 13:07
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                      楼主,有好的喷头大家分享下,前几天,天天堵头,搞的头都大了,昨天自巳diy了一个,暂时还沒堵


                      IP属地:浙江来自Android客户端66楼2016-05-11 13:56
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                        先到了2家的喷头。暂时没有用原来那个类型的,试了一下大的头子。

                        就是图上左边的那种。
                        实际用起来,发现化料效果相当好。这个部分的测试方法也异常简单。
                        用手压住挤出机摇臂,让挤出机卸荷。然后上位机设置温度到240,用手推料。喷头应该会正常挤出,手上阻力不会太大。料会从喷头不断挤出来,而且没有明显的停顿。这样,说明喷嘴不存在瑕疵。
                        我遇到的问题,也就是导致我决定买别家喷嘴的原因。也就是一开始买的2个喷嘴都堵了,通过以后还是效果不大。最后发现,温度设置偏高,喷头里有碳化的部分。


                        IP属地:上海67楼2016-05-13 14:33
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                          翻了一下,从家里工具堆里翻出了以前钳工课用的大板锉。

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                          右上角断开的位置还是很清晰的。不过田宫绿盖还是效果不错。整个锉外框的过程里都没有再断开,也没有松动。看样子确实是粘妥当了。
                          订的热床供电模块貌似今天到了。晚上回去安装上去试试加热情况如何。
                          希望不要再有问题了…

                          建模做了MGA2560+RAMPS1.4板子的收纳盒。等调试OK了就可以打出来安装了。
                          不过看样子还是要给热床供电模块也做一个类似的盒子。


                          IP属地:上海69楼2016-05-16 16:28
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                            下单订了空心导轨。希望空心导轨可以减小转动惯量,让机器过冲再减轻一些。打印速度,我还准备调低一些。目前还是觉得有点快。
                            这次的导轨有厂家保证形位尺寸,应该比原先的好不少吧。原来的导轨买过3批,实际上都不怎么样。与其一次次花钱碰运气,还不如花多点钱,买个有保障的。买的PETG料发出来了,估计周五会到手。今晚准备试着连接一下热床供电模块,测试一下热床和有热床情况下的ABS材料打印。再调低一点速度,相信打印效果会好不少吧。速度慢了,换向的时候过冲也就应该小不少了。


                            IP属地:上海70楼2016-05-17 15:02
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                              热床供电模块到手,做工看上去还是可以。
                              一开始以为只是输出信号的话,Q3的11A辅助供电可以不接。结果发现还是必须接。供电模块有个绿色的LED显示是否在给热床供电。
                              改了固件里面热床功率的占空比,加热到58℃的时候再上去就慢了。占空比从192改到255的常通都不行。只是一次比一次加热快。我估摸着,应该是ATX供电的问题。一个12V30A的ATX用1路供电似乎不够。而且这样的话,3路供电就都接上了。就算一路1/3电流量,120W的功率也顶不住180W的热床。家里还有个12V20A的ATX,准备找一根电源线接上去试试。
                              今天PETG料也到了,后面几天可以测试一下新的料。希望不会太令人失望。
                              ABS确实是让我领教了收缩的强大。我还是有疑问,如果在开热床的情况下打印。打完了,降到室温,那时候的收缩会不会让模型开裂?
                              细思极恐…


                              IP属地:上海71楼2016-05-18 17:39
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