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回复:记录帖,DIY的机器,然而我并没有放弃过

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觉得应该写到挤出头总成了。
这个部分我见过很多不同的结构。从动导轨就有单导轨和双导轨的区别。双导轨确实精度可以调到比较高。但是调整难度会比较大。而且热稳定性来说,变形会是双倍的。而远程挤出的结构,挤出头本身重量就小,基本没有双导轨的必要。下面放一下我这边使用的结构。

由于没有使用打印件,整个总成是以一段型材为核心,安装2个方向的箱式轴承和散热管。散热管用一个电机座固定。用气动接头和散热管的螺纹连接作为紧固,固定散热管和电机座。紧固力矩足够,整个结构就相当稳固。


IP属地:上海38楼2016-04-18 13:47
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    回复 hygogg风舞幽兰 :哦哦 我也不懂 就是问一问 探讨一下 啊哈哈


    IP属地:吉林来自iPhone客户端40楼2016-04-19 07:18
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      计划今天晚上测试挤出机。
      前面2天好不容易把板子更换了放置的位置。接线也都一通调整了。然后想调整一下喷头位置,用来调平台的。结果就出事了…
      貌似连接热床的一段线有短路,那段线烧了。然后我才发现,供电的电源被我接反了正负极。当时觉得,没救了。毕竟都说接反了会烧板子。看了看手头,还有另一块去掉D1的板子。就换上去了。测试下来,那块板子坏了。无奈,又换回那块正负极接反的板子。
      那块板子居然没烧掉,我也算是喜出望外了。顺手调平平台,量了一下挤出轮的直径。这里说一下调平平台这个事情。
      到处都看到别人在吐槽4点平台难调。我自己调下来,发现主要是思路问题。调平台的时候,我就已经把玻璃板夹上去了。毕竟铝板的平整度本身就没法保证。或者说,表指望有平的铝板。调平其实并没有想象中的复杂。我在设计的时候并没有考虑到调平的便利性。但是改了平台结构以后,却阴差阳错给了我思路l。本来我用来支承铝板的是4个20角件。后来改了平台设计,有一个角的20角件位置被挡住了。而且,硅胶热床也被我贴在铝板上了。可以说,这个孔位已经不能改了。我苦恼了一晚上。发现,为毛这个点不能做固定点?固定以后作为基准点,用来调平剩下的3个角,不就行了?一个不动的点,调在同一条边的另一点,弯了再调剩下2点,不就平了么?而正好这个麻烦的基准点在一个调整工具很难伸进去的地方。简单了,这个点固定。然后,调这个点对面的点。调的时候发现,升降平台以后,基准点距离OK了,但是对面点的距离离开很大。对面点的距离OK了,基准点就撞喷头了。显然,平台太高了。
      适当降低平台,来回调整完这2个点。这样,说明平台的高度正确了。再把喷头移动到对面的2个点,依次调平。
      结束。
      看来,至少有一个基准点这件事,大多数地方都试用。
      晚上测试一下挤出机。明天试试调整切片软件,就可以先打几个试件出来了。
      等试件OK了,就可以把剩下的板子盒和液晶架打出来了。


      IP属地:上海41楼2016-04-20 18:17
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        魔都这可恶的天气。又是下雨…
        不敢拆料了,怕弄潮了…
        固件参数改了,也刷上去了。看明天晚上会不会天气好一点。到时候再试试挤出机吧。
        还要准备重新买热床的线。似乎有必要测试一下热床的参数,免得再有问题。


        IP属地:上海42楼2016-04-20 23:22
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          魔都连日下雨,也是麻烦…
          先动手把外壳都装上去了。

          外壳装上去了,旁边堆着的材料基本就都上去了。房间也干净了不少,机器看上去也像那么回事了。看了下天气预报,魔都要周三以后才会放晴。这之前,我想要重新链接一下热床的线路。顺便看看限流电阻和计算的问题。不管是不是用得到,+一个心里安慰一下也好。
          后面就是觉得有必要做个门,是不是?我看了看,似乎只能侧开了…


          IP属地:上海43楼2016-04-25 11:42
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            楼主是否考虑过升级线轨版本,这个结构是不错的,不过光轴很容易磨损。


            IP属地:广东44楼2016-04-25 17:48
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              打算用4根线轨xy导向,4根线轨z轴分2边,2根线轨十字热端,4根光轴皮带滚动,2根滚珠丝杆z轴,这样算不算有点浪费…


              IP属地:广东来自iPhone客户端45楼2016-04-25 22:42
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                今天略鼓舞。
                终于久违地看到太阳出来了。
                晚上回去看看湿度计,如果OK了。就可以测试挤出机了。
                完了就能打试件了。
                老天不帮忙还是很困难的。还有一个困扰我的地方。Z轴的运动方向,上位机Z轴+方向应该是向上呢还是向下?晚上看看切片软件吧…


                IP属地:上海46楼2016-04-27 15:43
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                  昨晚测试了一下挤出机。
                  问题还是不少的。
                  想放个图,虽然是很大众的挤出机。

                  除了一开始发帖子的时候说的那2个问题。还遇到了几个新问题。
                  原本悬臂的进料孔小了,我把孔扩大了,可以正确进料。然而,悬臂滚轮位置不对。料并没有正确卡进凹槽里。试了试,把剩下的最后2个垫圈加上去,勉强算是位置正确了。然后,电机发转,顺手改一下固件解决。其实,这个问题应该在测试其他电机的时候就知道。毕竟电机的旋转方向只要固件设置相同,应该都是一样的。那时候我却没注意到,觉得自己挺失策的。
                  然后就是一个始料未及的问题。挤出机的气动接头内孔直径居然穿不过3.0的料。卡尺量下来,内孔直径是2.96。这还不是最狗血的。一开始没从螺纹孔那头看过里面,这一看才发现里面有个台阶。卡尺够不到,目测直径大概是2.2左右。我就想啊,还有哪里能阻止料过去呢…
                  然后发现个问题,挤出机似乎力量不够。重新用公式算了步进数,改过固件以后,还是不对。


                  IP属地:上海47楼2016-04-28 10:39
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                    试了一下挤出长度。上位机设置了5mm挤出,实际上挤出了大约1mm。我觉得挤出机有打滑的现象。
                    还有就是,发现了个问题。固件设置的dir值,如果小数点后有数值,电机旋转扭矩会小很多。我这边设置的是92.6,觉得电机扭矩不如别的电机打。而且这种扭矩小和供电电压似乎没有多大关系。
                    怎么说呢,在调试Z轴的时候,我有一次设置错参数,小数点后留了几位。电机旋转的声音都小了很多。改成整数以后,电机声音就和XY轴的一样了。
                    准备今晚尝试一下把挤出机的dir参数改成整数,看看打滑程度如何。这里,略有点迷茫。我不是很清楚应该调紧挤出机弹簧还是挤出机齿轮的问题。挤出机齿轮上已经能看到有碎片从料上面被刮下来了。
                    做完没把料穿进散热管,也不知道在散热管这头的气动接头会不会再卡住。晚上也需要试一下。


                    IP属地:上海48楼2016-04-28 11:03
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                      MARK留名,等待楼主成功!
                      怀念起十几年前跟小伙伴一起抱着《电脑报》争论到面红耳赤,乱拆乱装的日子。
                      有理想有行动的人是最强大的,要么活成个传说,要么活出个自我~


                      IP属地:辽宁49楼2016-04-28 17:02
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                        适当上紧挤出机旋臂弹簧。电机堵转,提高电压。从5.6提高到6.4,电机顺利旋转不丢步。
                        步进数设置到93,挤出10mm,实际挤出8mm。按照百分比修订了2次数值,挤出量终于正确了。
                        结果还算好。


                        IP属地:上海50楼2016-04-28 23:29
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                          昨天,机智的我居然忘了测试回抽…
                          今晚要试试了…


                          IP属地:上海51楼2016-04-29 09:17
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                            测试完挤出机,测试了加热挤出。
                            各种打滑…
                            发现一个事情,原来买的挤出机基本只能用于1.75的料。完全不是一回事…
                            昨晚订了减速挤出机。毕竟现在的挤出机根本没有足够的力量。
                            还有就是遇到了一个老问题。信号干扰。
                            暂时是准备等试件打完以后再打机器零件的,所以线路插得比较乱。结果造成线路重叠以后有了干扰。Z轴双电机,有一个受到干扰,严重失步。
                            看来后续设计线路板收纳盒的时候也要考虑到线路排布的问题。


                            IP属地:上海52楼2016-04-30 14:33
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                              楼主考虑的好全面,感谢分享,期待打印作品


                              IP属地:山东来自Android客户端53楼2016-05-01 01:01
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