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回复:记录帖,DIY的机器,然而我并没有放弃过

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放一下前段时间打好的小树人Groot,以及后面上色完成的照片。


IP属地:上海116楼2017-11-21 17:21
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    过几天有空了我会放目前的机器结构。
    计划明年初做一次结构的大改,想着更稳固精度更高效果更好的方向去~~


    IP属地:上海117楼2017-11-21 17:22
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      看来,大改真的要到明年初了…


      IP属地:上海118楼2017-12-28 16:43
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        这几天在折腾切片软件。发现这次做的近程用十字节结构太复杂了点,横放竖放都不是。切片打印各种困难…
        目前已经打废掉3个了…
        在搞明白以前,先把滑块打出来,那个是简单多了。
        然后,这里放一下前车之鉴。对于切片软件,零件的摆放很重要。尤其是一些形状奇特的模型。

        这张图,打印的时候是左边向下。导风罩+了支撑。因为导风罩的支撑面几乎是一条线,所以支撑基本也是一条线。所以这个结构会在打印到零件部分的时候因为重量问题,产生偏移。最后打印失败,成了这样。

        这个打印件是赚了45°以后再翻转45°的摆放。所以向下的是导风罩另一端,反而不容易出问题。
        可惜的是,这个零件打完以后我又改了模型。所以这个零件还是不能用。
        但是这里的摆放问题倒是帮了我一些忙。首先,切片软件是可以设置顶层底层和外壁厚度的。这里会因为摆放的上下,导致在打印的时候出现零件一部分的薄弱。并且一些比较细小的结构很可能中间没有填充。而翻转过来摆放,切片的时候就能看到,所有部分的外壁厚度都是一样的。整个模型均匀,细小结构也有内部填充。相当于细小结构反转一个角度以后切片,单层面积增加倒足够打出填充。实际上,这样摆放比正放打印出来的零件要轻一些。因为壁厚均匀,但是会比正摆放的零件壁厚小。按照三角函数,这个不难理解。另外,由于间隙的客观存在,正摆放的时候XY轴的间隙造成的误差会确确实实地反映在打印件上。但是反转以后摆放,这个误差会被3轴摊薄。由于几乎所有支撑都是斜面,反而在拆支撑的更容易一些。


        IP属地:上海119楼2017-12-28 17:07
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          最近发现个挺严重的问题,新设计的十字节风扇罩有点问题。散热管的散热效果有点太好了,导致温度+不上去。即使把风扇转速调到128都不行。想了想,还是有必要做个加热块保温套。至少能让热的地方热,冷的地方冷,不那么容易被过度散热。目前暂时做了模具,并且除了硅胶试做品。


          估计是因为调的硅胶少了,而且又是冬天,气泡很不容易消。所以,等这几天气温上去点,再做试试。
          指导思想是,保温套不是贴上去保温的。而是隔开外界与加热块。所以,设计成8个角支撑,然后6个面腾空的结构。做出来的试做品还是很完美地在8个角贴合,6个面都是腾空的。整体来说最薄的外壁大约是0.38mm的厚度。模具起模效果还是可以的。等这几天有时间再做一次,理想了,就可以加温测试了。
          希望这次买的硅胶不要让我失望~


          IP属地:上海120楼2018-01-17 17:32
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            好吧,书接上回。趁着改结构以前,打了加热块用的保温套。




            为了全直通喷嘴做的。原因嘛,是因为我测试了2种风道和风扇,怎么样都不能正常+热。实在不行了才想到做这个保温套。
            设计思路是…
            好吧,8个角支撑,6个面都悬空。保温不在于有多厚的东西包裹,而在于隔热。不让外界的空气流动直接带走加热块的热量。实际看下来,效果还是比较明显的。
            但是这个保温套最后还是没什么用处。为毛呢?
            锅在这个一体喷嘴上。铜的导热实在是太好了。加热块的热量很快被传给上面的散热管。热端到230的时候,散热管冷端就超过60了。实际上,这个全直通的一体喷嘴并不能拿来使用…


            IP属地:上海121楼2018-02-09 16:16
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              不记得是哪个跟我说近程十字节总成不能超过500克的…
              反正结果就是双轮减速挤出机被我切成了这个亲妈都不认识的样子…

              不过,好歹整体重量控制在460以下了。
              散热管和挤出机中间留的空间嘛,为了堵头的时候拆打印头方便,留了一个斜口钳高度。剪断料,取出打印头。


              IP属地:上海122楼2018-02-09 16:20
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                好吧,花了一整个周六把XY轴结构都改了。导向和传动分开,传动换碳杆减轻传动惯量。
                然后,问题来了…
                我想学别人用拖链连接十字节的线缆。然而…

                装进去以后,成了这样。
                一开始没意识到拖链会下垂成这样…

                而且,买的这拖链还展不平。有高人指点,告诉我,拖链这玩意展不平是需要自己切削的。
                还好,前段时间买了新的水口钳。笔刀也换了刀片。
                然后么,就开始了漫长得和拖链之间得互相伤害…

                处理完以后,有没有觉得躺平得对手赏心悦目啊?

                再装上去以后,就是这样了。
                拖链得要点(这里划重点)!
                拖链的长度是十字节XYmax点至对边中心点的距离,再适当稍微+长,保持拖链弯曲方向即可。
                拖链必须改到能展平。
                十字节那端,需要至少2节能反向弯曲的拖链。
                机架固定端除了固定头的至少2个螺丝,最好能把后面2节也用螺丝固定在机架上。扶正效果出乎意料的好。


                IP属地:上海123楼2018-02-09 16:29
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                  买了开关,这几天准备装上去。
                  终于不用依赖接线板的开关了…
                  怕哪天接线板突然寿终正寝~~~~~

                  看上去接线也不是很难的样子…


                  IP属地:上海124楼2018-02-09 17:23
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                    好了好了,我来更新一下进度。
                    最近做得有点快~


                    IP属地:上海125楼2018-02-12 12:31
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                      先试了试打了个螺塞。就是散热管用来固定半直通四氟管的零件。螺纹是1分牙。
                      下面垫的是个1角硬币。
                      效果是比原来远程打的好了不是一星半点了!~~

                      这个开关,骚蓝色~
                      装上去以后还是很好看的。就是电流是3A的,不知道会不会坏…


                      IP属地:上海126楼2018-02-12 12:36
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                        前几天在T站找了这一套little knight的模型。当作测试件打了2个,用来测试近程结构和导向传动分开的机构。
                        实际上可以看出的问题不少。最后更新了传动轴衔接电机那端的同步轮朝向。很惭愧的,因为在一开始安装的时候疏忽了,导致传动轴的同步轮和电机的没对齐。使整个传动结构增加了不必要的阻尼。







                        实际这2个模型打下来问题不少。我觉得Y轴的同步带松紧度略有不够,导致层纹会有一定程度的偏向。然后底座的悬空面因为密集支撑的关系,确实比以前打出来的好看了不少。但是依旧还是不太能让人接受的效果。然后,底座打出来不圆。
                        我觉得问题可能是在切片上了…


                        IP属地:上海127楼2018-02-12 12:42
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                          好吧,好吧。这么长时间了,我也冒个泡。证明一下自己还活着~


                          IP属地:上海128楼2018-11-21 12:47
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                            我想,我还是按照顺序更新吧。

                            在T站看到一个很有趣的料架。因为料盘的直径高度都不一样,所以老外做了个重力固定的自适应料盘架。
                            手头有一些更新传动结构多余的碳纤杆,然后T站老外做的模型因为机器太小,所以分割得比较细碎。
                            所以,我就仗着自己机器大,和碳纤杆得尺寸,自己照样建个模,一个个零件打出来。
                            在打这个零件的时候,出现了奇特的收缩问题。毕竟petg材料从来都没有表现出这么明显的收缩…

                            2个动臂零件之间用一个X形零件连接。T站老外做的非常潦草,不但没有可靠的固定而且还不防震。所以我设计了这个X形零件,缓冲,用4个小螺丝定位。这个零件平时实际上并不受力。


                            用了一个野鸡料比较多用到的料盘来测试。看上去更宽的料盘也没问题了。


                            上机效果,还是挺赏心悦目的吧~实际上,料可以从下面穿出来。这样上面做上盖又容易了很多~


                            IP属地:上海129楼2018-11-21 13:30
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                              料架OK了,传动结构改好了。就久违的打个大家伙试试呗。
                              T站的龙头门环。细节满满,建模也有诚意~

                              我觉得,titan挤出机用的30长度电机发热非常厉害。所以用3M双面胶贴了散热片。结果,能看到,掉下来了…
                              我总觉,是被拖链蹭下来的…

                              之前的加热块保温罩还是有问题。毕竟是比照一体喉管喷嘴的尺寸做的。实际上那玩意导热问题非常严重。会导致散热管上部温度急剧升高,而且热端非常难以加热。归咎为铜导热太好吧。所以,新的保温罩没做完以前,还是没有得用。

                              然后,这里,电机侧面的散热片也掉下来了。可见,散热片原装的双面胶有多差~


                              打完,取出。说实话,拉丝这个问题已经困扰了我很长时间了。非常,非常的恨~~~


                              拆完支撑,感叹一下,建模确实可圈可点。但是还是大底面有蜜汁收缩问题…


                              IP属地:上海130楼2018-11-21 13:58
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